示波器作為"工程師的眼睛"調(diào)試案例
有些電路本來沒有問題,連接上探頭就有問題了;有些電路本來有問題,接上探頭又沒有問題了。兩種情況下的根源可能大不一樣,但一D是有一個沒有被挖出來的根源。
來自西門子公司的李工和R&S的李工一起,追根溯源,搞明白了原來問題出在晶振的"來料不良"上。這令筆者想起有位老采購說的:Z容易出問題的物料就三樣:電源,晶振和接插件。在發(fā)現(xiàn)問題的過程中,我們可以看到示波器作為"工程師的眼睛"的價值。
2014年7月份,我們啟動了電能質(zhì)量高端設備開發(fā)項目。這個項目的技術需求是采樣點多,數(shù)據(jù)率高,算法復雜,數(shù)據(jù)存儲量大,網(wǎng)絡接口多,高級應用多等。面臨這樣的情況,我們通過大量分析和評估,決定新構建硬件平臺來滿足產(chǎn)品需求。通過對多家處理器進行分析? 比對,Z終一個全新的硬件架構出爐了:以雙核CPU配上FPGA,Switch,DOM盤等來實現(xiàn)數(shù)據(jù)獲取,傳輸,計算,存儲,通信等功能。經(jīng)過一番努力,很快我們的板卡打樣回板,并完成了SMT,正式進入軟硬件調(diào)試階段。在完成小系統(tǒng)(CPU,DDR,F(xiàn)lash等)主要器件測試后,我們進入小系統(tǒng)外圍器件的開發(fā)環(huán)節(jié),在做SATA-DOM盤測試時,發(fā)現(xiàn)了DOM盤無法連接的問題。在軟件工程師的配合測試下,很快定位出是差分晶振輸出給CPU的差分LVDS參考時鐘未能穩(wěn)定鎖定,導致控制器無法正常工作。在公司內(nèi)部尋找測試高速信號的示波器,發(fā)現(xiàn)基本都是帶寬很低的示波器,且不配有有源差分探頭,根本無法看到波形,從而無法判斷是原理設計問題,還是PCB,或器件焊接及其它問題,項目就此卡住了。接下來就是一頓滿地找能用的示波器過程了,那個汗啊!
真是趕巧,我們公司早準備配置高端示波器了,由于采購流程很長,一直處于在Tek,R&S,Agilent三家聯(lián)系和產(chǎn)品評估中。通過我們的采購很快聯(lián)系上這三家公司的銷售,R&S是在聯(lián)系之后,以Z快的速度,率先給我們發(fā)來測試示波器樣機的廠家,正是雪中送碳,久旱逢甘霖啊!拿到示波器測試樣機的當天,筆者就快速拆封上電,準備信號測試了。由于之前一直用另外兩家的示波器,初始使用R&S的示波器,其軟件界面及操作按鈕均不是很熟悉,操作起來相對生澀。經(jīng)過簡單摸索后,基本能做簡單測試了,但是要進行高速信號測量還不能快速搞定,只能求助技術支持了。通過采購順利聯(lián)系上銷售工程師-楊毓,在其幫助下,又快速聯(lián)系上了技術支持工程師-李星。在李工的遠程協(xié)助下,很快可以進行高速信號測量,并抓到了時鐘波形。李工擔心筆者這邊搞不好,又在第二天上午趕到我們公司,進行現(xiàn)場培訓指導;谧サ降臅r鐘波形,我們展開全面分析,李工深厚的技術知識,對筆者這個詭異問題的分析提供了重要思路。
先是原理分析,初步結論是:硬件原理設計上不存在太多的問題。這是一個LVDS時鐘晶振發(fā)出差分LVDS 時鐘后,通過交流耦合連到CPU側(圖)。
原理上找不到問題,只能集中精力測量波形并進行詳細分析了。通過R&S示波器,用有源差分探頭(圖1)和有源單端探頭在CPU側來捕獲時鐘輸出波形(圖2)。
圖1差分探頭測得圖
圖2單端探頭測得圖
從圖可知:時鐘質(zhì)量在CPU端差,信號差分擺幅不夠,而且共模電壓超出范圍,且波形畸變嚴重。CPU側的PLL針對這個輸入時鐘信號無法鎖定,也是理所但然的。難道是PCB設計有問題?PCB走線的截圖如下:
圖中:U2為差分晶振,晶振背面的C101和C102為交流耦合電容。PCB的走線為:線寬8mil,線間距16mil,差分等長控制在5mil,總線長1550mil(小于器件資料的2000mil)。
再仔細分析PCB設計,滿足器件資料的布局布線要求,且也符合多年高速設計經(jīng)驗。理論上應該不存在問題,怎么會有這么奇怪的波形呢?難道是CPU負載側有問題?聯(lián)系CPU的技術支持,通過對原理圖和PCB分析,很快得到一些可能存在問題的信息:末端跨接電阻是否焊接,芯片接地是否正確等等。通過實驗,依次排除這些因素。
那么此時,只能進行全面信號測量詳細分析了。首先是晶振外圍電路測量。應用R&S的示波器,選擇交流耦合測量方式,發(fā)現(xiàn)晶振的供電電源紋波很大,3.3V直流電的紋波達到100mv左右,由于這個供電來自DC/DC電源,存在這么大的紋波有可能導致晶振輸出異常。飛線取LDO輸出的3.3V(確認紋波小于10mv),再次測試發(fā)現(xiàn)PLL仍然不能鎖定,CPU側測試波形依然不符合LVDS信號標準。但是在測量過程中偶然發(fā)現(xiàn)一個異常,就是用R&S單端無源探頭來測量晶振輸出側的信號電壓時,發(fā)現(xiàn)PLL竟然鎖上了。此時是將單端探頭的接地線接在LVDS信號的負端,探針頂住信號正端。這是個什么情況,百思不得其解啊……完全顛覆了我們的認識了。現(xiàn)在開始懷疑,該差分晶振是否存在質(zhì)量問題。
那么接下來針對晶振,根據(jù)器件提供的廠家資料中描述的測試方式進行裸片供電測量。其圖紙:(圖3)
圖3 推薦測試電路
將晶振直接飛線供上3.3V的電,斷開現(xiàn)有負載,在差分PN信號間跨接100歐電阻,再進行信號測量,發(fā)現(xiàn)晶振輸出確實有問題,其差分信號和單端信號輸出擺幅小,信號畸變嚴重(與圖1和圖2類似)。由此,基本可以得出結論:那就是晶振通過非正規(guī)途徑購買的,其質(zhì)量之差,唉,無語啊! 根據(jù)上述測試情況,這里總結了有兩個問題,分別制定驗證解決方案:
o 通過正規(guī)渠道,再購買差分晶振,準備測試;
o 分析為什么在R&S示波器無源探頭地線接到差分信號負端的情況,能使信號質(zhì)量改善;
針對方案二,模擬探頭標明的電阻,電容分布參數(shù),又進行了一些試驗:例如負端飛線,通過串聯(lián)電阻,電容等方式接地,均無法匹配探頭底線接觸的現(xiàn)象。后來仔細分析發(fā)現(xiàn),筆者的單板供電直流穩(wěn)壓電源的輸出電壓的地線與市電電力線未共地(圖4),即圖中虛線未連接。此時,用萬用表測試示波器探頭的地線與直流源(-端)輸出的GND 之間,發(fā)現(xiàn)有個很小的電壓壓差。
圖4 測試組網(wǎng)圖
當完成Earth共地后(接上虛線),采用下圖5組網(wǎng)測試,此時PLL仍無法鎖存,再用示波器探頭的地線連接差分信號負極時,PLL也無法鎖定了。
圖5 工地測試組網(wǎng)圖
由此可見,這個問題與示波器及探頭本身沒有關系。通過分析發(fā)現(xiàn):由于探頭地接的是電力線準大地,與穩(wěn)壓電源輸出地之間是浮空關系,存在一些電壓差。此時得出結論,在當前不良的晶振負端接入某個幅度的直流電壓時,相當于提高了差分晶振輸入的共模電壓,一D程度上改善LVDS信號的質(zhì)量。因此,做了另外一個實驗,通過將差分晶振負端飛線到1.2V電壓上(圖6),人為提供1.2V共模電壓,這時發(fā)現(xiàn)PLL鎖定成功,DOM盤正常工作了。
圖6 差分信號負極飛線測試圖
此時用有源差分和有源單端探頭測得波形:
圖7 有源差分探頭測得圖
圖8 有源單端測得圖
從上兩張圖可得:盡管PLL鎖定了,但是還能看出P,N信號不是180度交叉的,共模電壓也不對,但是此時的差分信號擺幅夠大見圖7,能夠使LVDS的PLL工作。
針對第一種方案,我們采購到了臺灣某家公司的差分晶振,焊接完后,SATA-DOM直接就能穩(wěn)定工作了,進一步驗證了初始使用的差分晶振是存在質(zhì)量問題的。當然,針對新的差分晶振,我們也進行 了詳細的波形測試圖9和圖10,發(fā)現(xiàn)指標與器件資料一致,且符合LVDS 信號標準。且針對DOM盤進行讀寫文件壓力測試,到目前為止工作正常,這個問題也得到了圓滿的解決。
圖9 有源差分探頭測得圖
圖10 有源單端測得圖
在整個問題定位解決過程中,R&S示波器確實起到了"工程師眼睛"的作用,對高速被測信號的準確測量,并拿到想要的波形,給我們分析問題提供了有力的證據(jù),方便迅捷的窗口界面觸摸操作,大大提升了測量的速度。